N2 Purge在LPCVD爐管氮化硅工藝中的應用
解決LPCVD氮化硅particle問題的方案
根據以上的分析結果,采用了如下的解決方案:選擇石英材質的反應腔體,利用氮化硅薄膜在石英上面相對穩定的剝落情況,在每次生產過程中都利用N2 purge來帶走腔體上剝落的氮化硅薄膜。這樣既降低了下一次生產過程中particle增加的幾率,又減少了反應腔壁上淀積薄膜的厚度。
淀積薄膜厚度的減少勢必再次減少氮化硅薄膜剝落的幾率,從而使機臺可以長期保持在穩定且較低的particle水準。如圖7反應腔的溫度和壓力曲線所示:當晶舟從反應腔內卸載之后,逐漸降低反應腔的溫度。利用真空管路的SSV和SV閥(圖1所示),用真空泵將反應腔內抽至低壓狀態。然后開啟機臺的N2直到反應腔體壓力回升到高壓狀態。關閉N2使反應腔體壓力再次降低到低壓狀態。重復開關機臺的N2,使壓力反應腔的壓力在低壓狀態和高壓狀態之間反復波動5次。整個purge過程中由于反應腔內壓力的高低變化,并且一直處于降溫狀況下,所以反應腔體上附著的不是很牢的氮化硅薄膜就會被N2吹下來,并通過真空管路帶走。這樣就有效地清理了反應腔體,減少了內壁上的薄膜厚度,從而降低了下一次生產時的particle。
根據如上所列舉的改造和優化,成功地解決氮化硅LPCVD爐管的particle 問題。機臺的particle被成功的控制在13顆左右,而且機臺的維護周期可以從24μm(薄膜累計沉積厚度)擴展到32μm。圖8和9顯示了同一臺機臺在使用N2 purge功能前后的particle defect的情況。我們可以看出在使用N2 purge的方案之后,氮化硅機臺的particle情況有了很大的改觀。
結論
利用N2 purge對石英壁上氮化硅薄膜有效清除的現象,合理利用機臺生產的間歇期,通過N2來帶走可能在未來生產過程中剝落下來的氮化硅薄膜,成功地解決了氮化硅生產中的particle問題。實際生產中的結果顯示,particle總數成功地從20.38顆降低至13.19顆,機臺的維護周期從24μm延長至32μm。該方案既提高了機臺的性能,又成功地降低了機臺的生產成本。
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