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        基于ARM的給煤機控制系統的設計

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        作者:作者:上海海事大學物流工程學院 馮祖明 黃賽清 時間:2007-01-26 來源:《電子設計應用》 收藏

        引言

        本文設計的給煤機控制系統主要用于火力發電廠的磨煤制粉系統中,它與磨煤機設備配合,承擔向系統定量均勻供煤的任務,是火力發電廠重要的輔助設備。這種系統同樣可以應用于冶金、化工等部門的散狀物料的計量輸送系統,對于節約能源和提高經濟效益及保證安全方面有重大意義。

        控制系統硬件的設計

        該控制系統主要包括稱重傳感器信號的檢測、數字式速度傳感器信號的檢測、鍵盤輸入信號的掃描、液晶顯示屏的顯示,以及一些報警裝置等。由于本設計對主控制器的要求較高,所以最終采用了samsung公司的基于arm7tdmi-s內核的低功耗arm處理器s3c44b0x作為系統的主控制器。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/21331.htm

        稱重傳感器信號的采集是影響本系統控制精度的最重要因素之一,本設計中將傳感器橋路設計成4片應變片都受力的形式。同時由于應變片式傳感器的輸出信號非常小,因而要求橋路的電壓特別穩定,所以此系統采用了對稱型、并有正負壓自跟蹤性能的電源,如圖1所示。

        傳感器的信號首先經過放大、濾波處理,然后送到a/d控制器。s3c44b0x處理器內部集成了8路10位的a/d控制器、零比較器和內部產生的比較時鐘信號,支持軟件使能休眠模式,所以可以很精確的測出傳感器的信號。并且通過使用該處理器使得本系統不需要再外擴a/d轉換芯片,從而減少了系統的復雜性。

        速度傳感器檢測的是皮帶的速度,由于電機旋轉的速度和皮帶的速度一般不同,有一個比例系數,為了確保準確性,本設計單獨采用了速度傳感器,速度傳感器的脈沖輸出正比于皮帶速度。通過將皮帶的速度信號和稱重傳感器的重量信號送入微處理器進行處理,就得到了以噸/小時為單位的實際流量。

        通過鍵盤輸入所需要的給煤量,將實際給煤量和所需給煤量進行pid運算,并把產生的控制信號用來控制變頻器,進而來控制電機的轉速。本系統用的變頻器是西門子的mmv400,將此變頻器設置為4~20ma的電流控制,由控制器比較用戶指令和現場的狀態反饋后發送4~20ma電流至變頻器的模擬量輸入口,然后變頻器將輸入的電流信號轉換為對應的頻率后輸出來控制電機。其中產生4~20ma電流的電路如圖2所示。

        arm處理器的控制數據首先經過光電隔離送到d/a控制器(tlc5615),轉換成0~2v的電壓信號,然后經過v/i轉換器(ad694)產生4~20ma的電流信號,用來精確的控制電機的轉速。

        lcd顯示屏顯示的內容包括電機的轉速、所需給煤量、實際的給煤量,以及皮帶的速度等。s3c44b0x中集成了lcd控制器,可以將顯示緩存中的數據傳送到外部的lcd驅動電路中,并可以支持單色、4或16級灰度的lcd和256級的彩色lcd。大量的i/o口作為繼電器信號輸出。并且s3c44b0x還可以通過串口rs-232和上位機進行通信。

        控制系統軟件的設計

        給煤機控制系統軟件選用嵌入式實時多任務操作系統mc/os-ii。它是一個源代碼公開、可移植、可固化、可剪裁、占先式的實時多任務操作系統。其絕大部分源代碼是用ansi c寫的,移植方便,并且運行穩定可靠。目前,它已經在幾十種從8位到64位的微處理器,微控制器上實現了成功的移植。

        mc/os-ii在s3c44b0x上的移植

        移植mc/os-ii主要包括:聲明3個宏(開中斷,關中斷和任務切換);設置堆棧的增長方向;聲明10個與編譯器相關的數據類型;用c語言編寫6個與操作系統有關的函數(os-cpu-c.c任務堆棧初始化和5個鉤子函數);用匯編語言編寫4個與處理器相關的函數(os-cpu.asm)。

        用匯編語言編寫4個與處理器相關的函數如下。

        mc/os-ii需要先禁止中斷再訪問代碼的臨界斷,并且在訪問結束后重新允許中斷, 操作系統是通過os_enter_critical(),os_exit_critical()兩函數來實現開中斷和關中斷的。

        在mc/os-ii中,使用os-stk-growth來指定堆棧的增長方向,0表示從低地址向高地址增長,1則相反。但是所用的ads編譯器僅支持高地址向低地址增長的方式,所以os-stk-growth應設置為1。

        然后用匯編語言編寫4個與處理器相關的函數,放到函數os-cpu.asm中,這就完成了os-cpu.asm文件的移植。上層任務調度部分不需要任何改動。完成以上工作后,mc/os-ii就可以正常運行在s3c44b0x處理器上了。

        系統任務的劃分以及調度

        嵌入式實時系統中的任務不同于前后臺系統中的子程序模塊,一般,一個任務對應于一段獨立的主程序,它可以調用子程序,并使用如中斷等各種系統資源。嵌入式系統的任務劃分,是將系統中所要處理的事情劃分為一個個相對獨立的任務模塊,將其按順序建立一個個的任務,并且分配不同的優先級。在主程序中,所需要做的是建立這些模塊的任務,然后每次執行就緒任務隊列中優先級最高的任務。根據本控制系統的特點,可將任務劃分如下:鍵盤掃描、傳感器信號的檢測、電機速度減慢、電機速度變快,以及液晶顯示等任務。

        mc/os-ii的任務調度是按優先級進行的,所以必須為每個任務分配不同的優先級,其中0,1,2,3,os_lowest_prio-3, os_lowest_prio-2, os_lowest_prio-1, os_lowest_prio,這幾個優先級供系統使用,所以必須保留。

        根據每個任務的實時性要求以及重要程度,分別將以上任務的優先級分配為:12、6、7、8和13等。任務優先級號越低,優先級越高。

        當給煤機控制系統啟動后,如果啟動一切正常,則進行送煤任務,運行時,如果傳感器信號檢測到給煤量偏多,則發送信號給電機減慢的任務,反之,就發送信號給電機加速任務。此外,當有一些故障、危險出現時,則發送信號給停機任務。總之,在控制系統中,信號、消息不斷傳遞,使得各任務不斷切換運行,從而整個系統得以正常的連續的工作。

        結語

        本文在介紹了給煤機結構的基礎上,介紹了其控制系統的硬件原理以及軟件設計,經多次現場調試運行,本控制系統能很好的完成電廠的給煤任務。

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