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        直流電弧爐電極升降控制系統的技術改進

        作者: 時間:2012-10-28 來源:網絡 收藏

        1概述

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/159746.htm

        直流煉鋼電弧爐在冶煉過程中,其初始熔化、熔化、氧化和還原各個階段對供電制度(即電壓、電流的大小)有著不同的要求,以求節能降耗、提高工效、達到最佳經濟指標。

        與交流煉鋼電弧爐的控制方式不一樣,弧爐的弧壓(即電弧電壓)和弧流(即電弧電流)的大小是由兩套完全獨立的調節系統分別控制的,弧壓和弧流可以線性地分別獨立地進行自動調節,以滿足冶煉工藝對供電的要求。

        弧流調節系統以晶閘管整流器作為調節對象,電弧電流自動閉環穩流調節器控制晶閘管整流器直流輸出電流,有靜態情況下,自動穩流系統可以保持弧流恒定不變。在有效控制范圍內,弧壓的變化不會引起弧流隨之而變,這樣就為獨立調節弧長和弧壓創造了條件。

        弧爐在冶煉過程中,定位機構為控制對象,其主要作用是調節電弧弧柱的長度(即弧長)。根據有關文獻資料分析,電弧電壓Va和電弧長度la之間近似地存在著以下關系:

        Va=kala

        式中ka=0.6~1.1V/mm稱之為電弧電壓梯度,弧壓梯度大小的變化取決于爐內的氣氛。相對于弧流和弧壓的變化速度而言,認為ka值的變化十分緩慢,可近似地看作常數。由此可見,弧壓與弧長成近似的線性關系。調節弧長的長短相當于調節弧壓的高低。當弧流恒定不變時,調節弧長也相當于調節電弧功率的大小。因電弧功率Pa=IaVa。所以,性能的好壞直接影響電功率的輸入和電爐的運行狀態。

        2存在的主要問題和原因分析

        甘肅華藏冶金集團特殊鋼廠兩臺標稱容量為5噸的直流煉鋼電弧爐于1997年開始投入試運行,投運后發現電極工作不正常,存在的問題主要表現為:

        (1)運行不穩定,電極竄動頻繁、持續時間長,電爐不能連續穩定地獲得有效的電弧功率輸入;

        (2)弧壓低,在交流電壓最高的第五檔,弧壓(直流)值也只能達到250V左右,嚴重地限制了電弧功率的提高,變壓器網側功率因數也相對較低;

        (3)弧壓調節范圍小,實際弧壓值不是跟隨給定弧壓值線性地變化。控制性能不能滿足冶煉工藝的要求,不能準確地將弧壓穩定在給定的值上;

        圖1原調節器基本原理圖

        圖2弧壓和轉速雙閉環調節器基本原理圖

        (4)電路故障率高,經常停電檢修,調整或更換元器件,嚴重影響生產。

        根據試運行過程中所出現的問題,經過仔細的現場觀察和對控制電路系統的認真分析,認為發生以上問題的主要原因有以下幾個方面:


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