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        我國多晶硅生產工藝有了革命性進步

        作者: 時間:2009-11-25 來源:中國化工報 收藏

          11月18日,河北集團對外宣布,旗下六九硅業有限公司一期項目首次采用新硅烷法生產,使我國生產工藝有了革命性的進步。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/100159.htm

          據六九硅業有限公司生產部副經理康譚介紹,與國內大多數多晶硅生產廠家不同,該項目首次采用的新硅烷法生產多晶硅,具有其他傳統工藝方法無可比擬的節能、環保等巨大優勢。新工藝生產中不產生難處理的四氯化硅等廢棄物,同時綜合耗電可降低38%,生產成本降至28美元/千克左右,大大低于行業平均水平;產品純度最高可達到9N(99.9999999%)以上,超出了光伏企業產品純度達6N的要求。

          據了解,目前行業內生產多晶硅主要有兩大工藝路線:改良和硅烷法。國內大多數廠家采用了前者。然而,該方法生產過程中,會排出四氯化硅、氯化氫等尾氣,其工藝雖然已經從第二代逐漸升級到第三代,但四氯化硅處理的核心技術不在國內,且成本高昂。而新硅烷法最大特點就是采用閉環生產,不對環境造成污染。生產中不產生四氯化硅,并且采用3種回收工藝,分別將副產物氟化鋁鈉、氫氣、硅烷加以回收,用作原料投入再生產,最終生成高純的多晶硅和硫酸鹽兩種產品。業內有關人士評價,對國內整個光伏產業而言,新硅烷法提供了一種新的工藝路線,對國內多晶硅產業的影響將是革命性的。

          據六九硅業有限公司技術部經理蔡春立介紹,六九硅業廠區內的尾氣回收系統所占面積幾乎相當于生產準備區。系統每小時可回收氫氣53.6千克,回收的氫氣將用于氫化鋁鈉生產,年可節約1336萬元;液氮氣化回收3.76萬噸,年節約1000多萬元;CVD反應器余熱產生的蒸汽每小時可達1668立方米,循環回收利用年可節約資金3807萬元。

          目前,六九硅業有限公司多晶硅3000噸項目已經開始試車,多晶硅反應器的熱油系統、四氟化硅制備區的熱烘循環系統等均已啟動,兩大關鍵部位目前運轉正常,年底可試生產。



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