CC-Link總線在發動機積放式推桿懸鏈中的應用
3 控制系統的硬件配置
控制系統主要采用了三菱CC-Link總線模塊QJ61BT11,CPU為Q02H。主基板上安裝有1塊QX40輸入模塊,7塊QY50晶體管輸出模塊,主要用來控制上、下料點升降段的2臺FR-A540-5.5CH變頻器及慢速裝配鏈的1臺FR-A540-3.7CH變頻器。安裝于推桿鏈鋼結構軌道沿線的CC-Link遠程I/O站共有63個,30塊AJ65SBTB1-8D,12塊AJ65SBTB1-16D,4塊AJ65SBTB1-32D,6塊AJ65BTB2-16,10塊AJ65SBTB1-8T,1塊AJ65SBTB1-16T。CC-LINK遠程I/O站安裝于現場控制箱或按鈕站內。控制系統的硬件配置圖見圖2。
圖2 控制系統的硬件配置圖
4 應用體會
1)甲方工廠電網電壓晝夜波動較大,到了深夜電網的電壓竟高達420V,造成電機電流增大,發熱嚴重,甚至被燒毀。利用三菱變頻器Pr19的功能,將變頻器的輸出電壓限定在380V,降低了電機的運行電流,同時有效地解決了電機的發熱問題。
2)為保證發動機輸送推桿鏈的平穩運行,要求升降段輸送機上升到位后能與懸鏈系統精確對位,三菱變頻器Pr270的擋塊定位功能,能滿足這一要求。電機機械制動時,電機輸出的恒轉矩使負載與機械抱閘緊密接觸,消除了升降段輸送機垂直運行時易發生的振動。
3)減小變頻器運行時的PWM頻率,將有效的降低變頻器產生的噪音,能有效地減小多臺變頻器同時工作對控制系統的干擾。
4)全線CC-Link電纜長度超過600米,但不到1200米,因此將系統的傳送速率設定為156Kbps。本系統僅包括主站和遠程I/O站,因而系統采用遠程I/O網絡模式,在此模式中,系統執行高速循環傳送,可以縮短鏈接掃描時間。
5 結束語
該推桿鏈系統自2003年元月調試成功以來,系統一直運行穩定可靠,達到了系統設計的生產綱領。CC-Link總線系統作為一種性價比比較高的總線系統,必將越來越多地應用在中國的汽車行業。
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