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        提高大型激光加工機器人精度的方法

        作者: 時間:2013-09-16 來源:網絡 收藏


        4。2 誤差模型的建立

        運動學模型的選擇是決定絕對的重要因素之一。它必須正確地對影響末端位姿的各種因素建模。增加運動學模型的復雜度有助于提高機器人的絕對,但是也要付出降低機器人性能中其它特性的代價,因此建模時要綜合考慮各方面的因素。

        機器人為框架結構的機器人,我們認為采用網格化的誤差補償方法較合適,該方法可以補償機器人幾何誤差和某些非幾何誤差。

        根據機器人補償的要求,可以把機器人工作空間劃分為網格如圖10所示。根據不同的補償精度的要求,網格的疏密程度可以不同。實際的網格劃分為14×11×9。


        圖 10 機器人工作空間網格劃分圖

        X方向的誤差補償公式

        Y方向的誤差補償公式

        Z方向的誤差補償公式

        其中 Li、Lj、Lk 分別為 X方向、Y方向和 Z方向的網
        格點 ,Lxi、Lyj、Lzk分別為 X方向、Y方向和 Z方向的
        位置補償值 。

        在機器人系統未補償前 ,機器人系統的最大誤差為 0.2mm,經過補償后的機器人誤差為 0.04mm,完全滿足機器人精度的要求 。

        5 結論 ( Conclusion)

        目前激光加工機器人完成調試 ,運行結果表明系統完全達到預期指標 。該機器人準備用于汽車大型模具的表面激光處理 ,現在正在進行激光加工處理工藝實驗 。不遠的將來即可達到實用化程度 ,投入實際使用 。

        參考文獻  (References)
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