變頻器在棒線廠高線風冷線上的應用
2.2 實測數據分析
為進一步了解風機經過變頻改造后的運行和節能情況,特邀請云南省能源利用監測中心對風機進行節能測試,以38 Hz、40 Hz、45 Hz 運行工況作為節能對比,測試數據如表1所列。

可見1#風機38 Hz時節電率為51.36%,40 Hz時節電率為43.81%,45 Hz時節電率為22.89%。
也就是說,若原運行狀態風機擋板開度約為75%,變頻改造后,將風門全開,調整電機轉速,頻率調至工頻頻率的75%,頻率按調至38 Hz 運行,可大幅度提高節電效率。
3 經濟效益
3.1 直接經濟效益

在現場施工中,變頻器總電源采用接到現場的動力電纜直接供電,采用下進線方式引進相應的變頻柜,原工頻柜工作電源用新電纜由變頻柜分出后再引進,改變了變頻器總電源要重放新電纜的計劃,從而節約動力電纜約800余米,減少計劃投資約30萬元。
3.2 間接經濟效益
1)改用變頻控制后,對電機實現了軟啟動,使電機的最大啟動電流控制在250 A以下,避免了大電流的沖擊,保護了電機,有助于產量的提高。
2)用四段轉速取代了原用的四擋機械風門控制方式,轉速可由慢到快實現平穩過度,大幅度降低了因沖擊電流產生的能耗,降低了生產成本。
3)改造后,產品質量有明顯的改善,提高了成材率。實現了不同鋼種不同頻率的選擇,品種鋼開發得以實現。達到了改造的預期效果。
4)在原工頻降壓控制柜與變頻控制柜之間采用各自的中繼互鎖,避免了因誤操作可能造成的事故,且實現了互為備用的效果。
4 改造后的系統特點
昆明鋼鐵集團有限公司棒線廠Stelmol冷風線風機在變頻控制改造過程中,立足自身,考慮發展,設計時充分考慮了現場原有設備的可利用性及備件的互用性,力求使系統的整個改造具有較高性價比。自行設計的變頻柜、電氣控制原理圖具有簡單、直觀、I/O點分配合理,中繼互鎖保護、急停保護等特點,確保了整個控制系統的安全運行。
對軟件控制系統的研究開發,在最大限度地滿足生產工藝要求的同時,發揮了變頻器節能環保的特點,整個變頻控制系統的設計、選型、制圖、編程、安裝、調試均體現了先進、安全、高效、可靠、方便的特性。設計的PLC控制軟件,功能性強,解決了生產設備中的許多問題,簡化了現場的硬件連接,降低了投資及生產成本,增強了設備運行的穩定性。該項改造曾獲昆明鋼鐵集團有限責任公司科技成果獎。目前,在國內的生產運用中處于較為先進的地位。
5 結語
采用變頻調速方式對風冷線的風機進行節能改造,不但操作簡單方便、節約電能,降低生產成本;
而且大幅度改善了風機的運行條件,減少了風機電機、風門和佳靈執行器等的維護量。改造項目自投運以來,運行可靠平穩,通信數據準確及時,采用人機界面作為人機交互工具,簡單直觀,便于操作,工作效率得以提高,實現了該系統的遠程監控、手動即時變頻和自動段位變頻等功能。經過兩年多的運行測試,系統控制效果好,功能達到設計要求,具有一定的實用性和推廣性。
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