高功率因數的大功率開關電鍍電源研究
通過采用直接計算合成參考電壓矢量的方法,使計算變得簡單,簡化了電源硬件和系統軟件的設計,很好地控制了直流側電壓和輸入電流,有效地提高了電源的功率因數和效率。
4·逆變橋控制及IGBT的驅動和保護
4.1逆變橋控制
全橋逆變器4個開關管均采用IGBT,通過DSP中的事件模塊輸出開關控制命令,即PWM控制信號。PWM信號通過基于HCLP316J的驅動保護電路放大后控制逆變電路開關器件的開通和關斷,使逆變器輸出預期波形,從而有效提高電鍍電源開關頻率,大幅減小器件體積,降低功率器件的開關損耗。TMS320F2812是專用于電氣控制與傳動控制的集成32位DSP芯片,它第一次采用片內FLASH,采用了多組總線并行機制,具有速度高達150MHz的指令周期頻率,保證了信號處理的實時性。
4.2IGBT的驅動和保護
鑒于對電源和驅動的要求,考慮到可靠性和經濟性,為減小體積、降低噪聲干擾、改善驅動和保護性能,選擇了驅動器件HCLP316J來驅動開關管IGBT。HCLP316J內部使用了光電耦合器來提供控制與驅動電氣上的隔離,還具有過流檢測與保護功能,通過測量IGBT兩端的飽和壓降,當IGBT流過電流過大如短路時,HCLP316J可檢測到危險,同時封鎖驅動脈沖并給出報警信號。圖4示出基于HCPL316J驅動電路的設計。
5·功率合成
由于設計的電源功率較大,為進一步提高電源效率,有效實現大功率合成,該電源通過采用多個變壓器串并聯結構,使并聯的輸出整流二極管之間實現自動均流,如圖1虛線框內所示。為進一步減小損耗,輸出采用多個額定電流400A、額定電壓100V的肖特基二極管并聯。該變壓器是由14個相同的小變壓器構成,變比均為4∶1。
每個變壓器的次級輸出采用倍流整流方式,從而使變壓器輸出繞組無需中心抽頭,制造工序簡化。與全波整流方式相比,變壓器的匝比減小1/2,從而變壓器的漏感可以更小,變壓器次級電壓升高一倍,電流減小一半,可大幅減小輸出繞組的損耗;與橋式整流相比,倍流整流器使用的二極管數量減少一半。倍流整流器是結合全波整流和橋式整流兩者優點的整流器。這些措施都最大限度地減小了電源的輸出損耗,提高了效率。
6·實驗結果分析
根據以上策略,在圖1所示電路基礎上,采用1.2kV/150A的IGBT模塊開發了一臺60kW/20kHz(5kA/12V)大功率高頻電鍍電源,輸出電壓電流均可調。實驗電路參數如下:三相輸入電壓Uin=380V(50Hz),輸出功率Po=60kW,工作頻率f=20kHz。圖5示出采用Tektronix示波器記錄的實驗波形。
理論分析、仿真及實驗表明,該電路很容易實現三相單位功率因數和低電流畸變,可有效抑制三相大功率電鍍電源的網側電流諧波;負載電壓電流相位一致,可實現ZCS,減小開關損耗,提高電源利用效率。
7·結論
該電源采用三相PWM高功率因數整流方案,很好地解決了電鍍電源的電流嚴重畸變問題;使用全橋軟開關技術,使功率器件實現零電壓軟開關,減小了開關損耗及噪聲,提高了效率?;赥MS320LF2812的電鍍電源,充分利用DSP的高速運算能力和豐富的片內外設資源;控制電路采用穩壓穩流自動轉換方案,實現了輸出穩壓穩流的自動切換,提高了輸出性能;通過變壓器的功率合成方式,增大了電源容量,滿足了大功率應用場合的需求。經仿真和實驗證明,該電源具有相當的推廣和使用價值。
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