Profibus-DP和Ethernet構建的工控網在連鑄機中的應用
O 引言
現場總線Profibus現場級一方面能滿足生產過程中傳感器/執行器領域的通信需求,另一方面又具有單元級領域的所有網絡通信功能,溝通了生產過程現場級控制設備之間及其與更高管理之間的聯系。將現場總線技術和以太網技術結合起來運用于工業控制系統中,可實現從控制級到現場級通信的一致。
濟鋼第三煉鋼廠連鑄區域就是利用Profibus—DP和Ethemet組建成了測控管一體化的工業控制網絡。整個控制網絡分為3層:第一層為現場控制層,采用PLC和Profibus現場總線進行控制;第2層為過程監控層,采用工業控制計算機和帶以太網通信模塊的PLC組成工業以太網,監控系統采用FactoryHnk軟件;第3層為生產管理層。整個系統構成如圖1所示。
1 現場控制層
現場總線Profibus的結構是透明的和開放的,已成為事實上的國際公認標準(現場總線Profibus是國際標準ⅢC 61158的組成部分TypeⅢ)。它由3部分組成:P~flbu$一DP(分散型外圍設備);Profibus-FMS(現場總線報文規范);P 6bus—PA(過程自動化)。Profibus—DP是一種高速低成本通信,用于設備級控制系統與分散式I/O的通信。使用Profibus—DP可取代24VDC或4~20mA信號傳輸。Profibus—DP用于現場層的高速數據傳送,主站周期地讀取從站的輸入信息并周期地向從站發送輸出信息。總線循環時間必須要比主站(眥)程序循環時間短。除周期性用戶數據傳輸外,Profibus—DP還提供智能化設備所需的非周期性通信以進行組態、診斷和報警處理。
整個連鑄區域分為4大主站及單體設備部分,每個主站均采用獨立的西門子s7—400 P 控制。現場控制設備還有西門子ET200M分布式I/O、SIEMENS變頻器和C7等現場智能設備。PLC和現場設備的通信均采用Pmfibus—DP。Profibus已集成在Simatic s7系統內部。分散連接的I/O外圍設備通過DP協議由Step7組態工具全部集成在系統中,亦即在組態和編程階段就把分散的I/O設備作為類似于在中心子機架或擴展機架中本地連接的I/O來對待。同樣的道理適用于故障診斷和報警。Simatic s7 DP從站起著類似于集中插入的I/O模塊的作用。Simatic s7提供集成的或插入的Profibus—DP接口用于連接有更復雜功能的現場設備(例如變頻器、觸摸屏等)。由于Profibus第1層、第2層的特性和內部系統s7的通信功能,可以將編程器(PG)、PC、HMI等設備與Simatic s7 Profibus—DP系統連接。
一個完整的Profibus—DP網絡由以下幾部分組成(圖2):主控器(PLC);現場I/O模塊(ET200),用于連接各種現場裝置;其他智能裝置,如變頻器、觸摸屏等;網絡附件(交換機等)。它能夠直接完成設備的順序、聯鎖、閉環控制,實現過程參數的采集以及報警功能。
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