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        基于數字控制的雙向直流變換裝置的設計

        作者: 時間:2012-12-14 來源:網絡 收藏

        4 Bi Buck-Boost直流變換仿真與試驗
        4.1 仿真結果分析
        在Matlab/Simulink仿真軟件環境下構建仿真程序。仿真參數為:功率80 kW,輸入直流側通過三相交流整流獲得,輸出直流側電壓要求為(800±16)V,負載為電阻性負載。控制模式采用電流模式,VS1與VS2采用互補PWM觸發,頻率為1 kHz,設置死區時間為2μs。負載電阻8 Ω時啟動電源模塊,穩定后,通過調節電阻于0.5 s時突降50%額定負載,于1 s時再突加50%的額定負載,其仿真波形如圖3所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/159636.htm

        n.JPG


        由圖3所示仿真曲線可知,所設計系統具有良好的耐壓特性,超調小于3%,上升時間0.1 s;對出現的突加減負載擾動具有良好的抑制作用,暫態電壓恢復時間小于0.2 s。同時系統的穩態性能也較好,電壓紋波系數小于2%;儲能電感和濾波電容的電流波動小。
        4.2 試驗結果分析
        突加、減50%額定負載的試驗曲線如圖4所示,其中iL為負載電流。

        o.JPG


        試驗采用具有反并聯二極管的IGBT半橋器件構成的功率為80 kW試驗樣機。控制芯片采用TMS320F28335,該處理器處理能力和處理速度有
        明顯提高,有利于復雜形式調節器的應用;驅動采用2SD315AI-33驅動板,試驗電路輸入、輸出電容采用500μF/1 500 V的電解電容。測試儀器為DL750示波記錄儀。可見,試驗波形與仿真波形基本一致,驗證了參數設計和仿真方法的正確性,同時也驗證了所設計的非PID增量式數字調節器算法的正確性。

        5 結論
        通過對Bi Buck-Boost直流變換裝置的設計及仿真、試驗研究,獲得以下結論:首先,采用了設計調節器參數簡單快捷,便于工程實踐;其次,通過對一般傳函結構的調節器增量式算法的推導,實現了非PID調節器的數字化實現。仿真和試驗結果均具有良好的動態性能和穩態性能,為大功率雙向DC/DC變換裝置的設計奠定了基礎。


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