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        熱電廠DCS控制系統的應用與改進

        作者: 時間:2012-11-08 來源:網絡 收藏

        2 運行效果和問題

        2003年改造后,兩套鍋爐系統基本實現了爐況穩定條件下的自動控制。通過設置合適的爐排轉速、鼓風轉速、引風轉速限幅值,基本保證了煤的充分燃燒,減少了環境污染。實現了工況穩定時整個鍋爐系統的自動控制。同時由于引入燃燒周期的自適應調整‘力Ⅱ快了負荷大幅變化時的響應速度。提高了系統控制的自動化程度。 但在運行期問,發現該鍋爐在負荷變化較大的工況下,控制過程中存在以下幾個主要問題:鍋爐汽包液位測量存在較大偏差;燃燒無法投自動。 [b]3 問題分析與 3.1 汽包液位控制[/b] 在鍋爐汽包液位測量中,由于汽包液位系統是一個沒有自平衡能力的被控對象。當供水量突然降低或出口蒸汽流量增大時。由于此時鍋爐傳給汽包的熱量不變。致使液體大量汽化。造成汽包液位測量結果偏大;當供水量突然增大或出口蒸汽流量減小時,情況相反,也就是我們常說的“汽包虛假液位”.而該鍋爐在汽包液位檢測回路的原設計方案中忽視了這個問題;直接影響了汽包液位控制的平穩,為此,我們對汽包液位測量結果引入壓力補償,補償公式如下:

        h=[△P+gH(ρ“-ρ)]/[g(ρ”-ρ’)]

        式中:h一補償后的汽包液位;△P-變送器測量的差壓值;g-重力;H一汽包高度;ρ-液體參考密度;ρ‘-水的密度;ρ“-蒸汽密度。汽包壓力與ρ’、ρ”之間的關系曲線用折線近似后如表3所示。

        關系曲線

        在HS2000控制點的組態中。運用RPV點中的表達式及折線化算法,很容易實現以上補償關系。原設計所給出的汽包液位三沖量控制方案如圖1所示。

        汽包液位三沖量控制方案

        通過分析發現,調節器的輸人為:汽包液位設定值-汽包液位測量值+主蒸汽流量-給水流量。實際運行中由于各種擾動的影響。給水流域和主蒸汽流量幾乎不可能相等。該方案的控制結果將使汽包液位產生靜差。為此,采用在三沖量基礎上的串級控制方案。如圖2所示。由于主調節器的作用。該方案較好地消除了靜差。

        串級控制方案

        3.2 燃燒控制

        原設計的燃燒控制用于氧含量測量的裝置改用700B氧含量分析儀。把控制方案改為氧含量控制引風機出口擋板,爐膛負壓控制送風機出口擋板的方案。并使氧含量控制的P、I作用弱一些。經過實際運行,燃燒的滯后時間相對較小,證明改進的控制方案可行。

        3.3 功能擴展

        轉速是汽輪機運行的最主要的參數之一。對該參數實現實時監測。增加了運行人員的監測手段與途徑,提高了信號顯示精度,方便了運行人員的監盤與操作控制。更重要的是總調值長可通過局域網監測汽機轉速。在脫網事故狀態下仍可監測到汽機轉速變化,從而可據此有效地進行事故處理。避免事故的進一步擴大;給水泵是為鍋爐供水的關鍵設備,因此在2004年將原系統進行擴展。將汽輪機轉速和三臺給水泵的變頻調節信號加入到了DCS系統中。

        4 結論

        綜合效果

        DCS系統自安裝投運以來,軟、硬件運行基本可靠。經過改進后達到了預期的技術指標。① 控制水位精度:±10 mm.汽壓:±0.03 MPa,汽溫:±5℃。負壓:±4 Pa;②節能效果顯著。煙氣含氧量和渣含碳量明顯降低。經測試提高運行效率4% .實際節煤5% ,一年耗煤量按40000噸計算,每噸煤按360元人民幣計算。僅節煤一項一年可節約72萬元。

        (2)DCS的進一步目標

        ①進一步擴展DCS系統的功能范圍。實現一體化;采用先進的控制軟件,進一步發揮DCS的效能。為提高電廠管理的自動化水平,進一步擴大DCS的范圍。實現所謂的一體化,未來計劃汽輪機電液(DEH和MEH)、發電機、主變組和廠用電源系統的控制都將納入DCS.②進一步擴大DCS物理分散的。以減少電纜費用。③實現全廠輔助車間的系統聯網和統一監控。減少值班人員。

        (3)DCS在小型火力發電廠應用中存在的問題

        ①國產DCS硬件的制造工藝及制造水平離國際水平有較大的差距,硬件的故障率較高;② 由于缺乏切實可行的測試方法和手段。有些DCS性能指標無法進行考核和驗收。許多性能指標沒有達到規范要求;③由于DCS市場競爭激烈,價格壓得很低。DCS供應商在工程設計及應用軟件的開發上不可能有很大的投入。在硬件配置上往往并沒有體現DCS的分散控制原則。特別是在小型系統中。這種現象尤為明顯;④工程設計及應用軟件的開發水平也不高。先進的控制軟件及控制策略不能推廣應用。不利于電廠的經濟安全運行;⑤國產檢測元件及執行機構的可靠性、準確性往往不能滿足DCS控制系統的要求。加大了系統自動調節投入的難度。使得DCS的優勢不能完全發揮出來,影響了機組的經濟運行;⑥ 由于小機組的不規范性。一些輔助設備都自帶控制系統(箱)。較常用的方法是采用硬接線的方式,將這些設備的控制信號傳送至DCS并由DCS進行控制;各系統之問的聯接是工程中最麻煩的問題。能否解決這些問題又成了整個系統能否長期安全運行的關鍵;⑦控制策略一般由DCS廠家制定。1旦DCS廠家往往對生產過程的細節并不太了解。或者說對主設備的變化不太了解。因而。控制策略往往有些不足。必須在投產后在有經驗的運行人員的幫助下,根據實際情況不斷修改才能取得較好的效果。

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