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        X射線探傷在壓鑄生產中的應用

        作者: 時間:2013-05-02 來源:網絡 收藏


        2)缺陷分析

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        根據探傷圖象顯示,在鑄件上可以看到很多零散分布的亮點(在零件主體內,圖6圈出部位),由于該件為300x180x200;重2.5kg,圖示部位為加工量最大部位,易卷氣,易形成縮孔。根據此圖分析,該部位多為較大縮孔。

        3 )形成原因

        ①壓鑄過程中,噴涂時卷入氣體,排氣不好;
        ②模具澆道設計不當,該部位填充不足;
        ③壓射速度不夠,填充不充分。

        4 )改進措施

        ①調整壓鑄工藝,增加吹氣時間,增加快壓射速度。

        ②更改模具,改進橫澆道,加寬、加厚內澆口,增加其截面積,減少填充阻力;增加一股分支澆道直接對這處填充。

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        5 )結果

        按工藝進行壓鑄,再通過探傷圖像(圖8)與之前(圖7)對比,效果有了明顯改善。改后鑄件經過加工后,加工面上有一些小的氣孔,基本符合產品要求;而改前的鑄件,為確認其內部質量與探傷圖像所示是否一致,經加工后證實:在加工面上,出現明顯縮孔和超過2mm的氣孔。更改前后對比,可以看出通過探傷檢測,可以準確的判定出鑄件的內部品質,對此來取相應措施、及時解決問題,可以減少加工成本和降低產品的廢品率。

        3.2無損檢測

        密封件——武漢本田的出水管

        該產品已經順利通過送樣階段,目前已進人批量生產階段。

        由于該產品是密封件,泄漏問題是造成廢品的主要問題,而泄漏的主要原因是氣孔問題,因此品質保證是以檢查頻次來控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件進行檢查。

        圖9為生產過程中的探傷圖像,圖中顯示各零件內部組織均勻致密,無氣孔、縮孔等缺陷。以此對該產品品質確認合格,經過加工及試泄漏工序,無問題產生。由此看出:通過檢測的使用,大大減少了因壓鑄產生的內部缺陷造成的廢品,同時基本解決了加工能力緊張的問題,從而保證產品的順利生產。

        4 結論

        通過實踐證明:應用在生產過程中,作為先進的檢測手段為產品品質的提高,起到了不可忽視的作用,使現場檢測從外觀目視提升到了內部探傷微觀檢測,使我公司的產品品質進人新的階段。這不僅為壓鑄解決了一次廢品率無法降低的問題,而且還使企業有了更堅定的信心和能力面對市場的競爭,勇敢的迎接新挑戰。

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