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        工業現場總線技術在煉鐵高爐系統中的應用

        作者: 時間:2012-07-04 來源:網絡 收藏

        一、引言

        工業是近幾年自動化行業最為關注的技術之一,給各行各業的自動化控制技術帶來了一次質的飛躍。

        現場總線控制系統(Fieldbus Control System,FCS)是由各種現場儀表通過互連與控制室內人機界面所組成的系統;一個全分散、全數字化、全開放和可互操作的生產過程自動控制系統。也正是由于這些特點,以現場總線作為技術支撐的FCS在工業自動化領域有明顯的優勢,諸如很高的精確性、組志簡單、設計安裝方便、易于維護和擴展、可以節約軟硬件投資等,被稱為第五代控制系統,成為當今工業自動化發展的必然趨勢。它使過程控制領域的自動化裝置由DCS向FCS過渡,DDC(直接數字控制)功能將徹底分散到現場,使先進的現場設備管理功能得以實現。現場總線已廣泛應用于各個領域,如電力監控、能源管理、自動測試系統等等。

        我廠高爐生產主要由高爐系統、噴煤系統、熱風系統、卷揚系統及槽下部分等構成,生產工藝復雜,分散點多,環境條件特殊,對電氣設備的要求非常高,這就造成了電氣自動化系統非常龐雜,故障率高,維護量大。將開放、成熟的德國TURCK公司的工業應用到5#高爐生產中去,在我公司取得了良好的效果。

        二、高爐自動化控制系統的現狀

        我公司以前的高爐生產自動化控制系統采用美國GE 公司的Series 90-70/30的 PLC設備,此設備運行穩定,可靠性高。現場設備的各種開關及模擬信號通過信號電纜匯到PLC模板處,供PLC采集,進行處理,然后輸出,控制現場設備運轉,來滿足高爐生產的需要。如圖1所示:


        從上圖可以看出:

        整個系統的關鍵在于主機入口處的瓶頸現象。由于現場及設備多,且比較分散,信號進入PLC后,必須經過A/D、D從轉換過程,且精確度有所降低,這樣就迫使PLC 的掃描周期加長,不利于主機騰出手來從事優化工作,使整個主機性能下降,直接威脅到高爐各種信號的實時性。

        另外,現場及設備所處的環境特殊,與之相連接的電纜比較多,維護量大,故障率高,影響到整個高爐自動化控制系統的穩定性和可靠性。


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