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        PLC在自立袋罐裝機控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

        作者: 時間:2012-08-18 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          1 引言
          傳統(tǒng)的多采用繼電器控制,隨著執(zhí)行機構(gòu)的增多,功能的增強,使得機器越來越復(fù)雜,給制造、調(diào)整、使用和維修均帶來不便CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有,并且會使故障率增加。
          由于目前罐裝機行業(yè)競爭激烈,企業(yè)要在競爭中站穩(wěn)腳跟控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,需要不斷的改進產(chǎn)品質(zhì)量,向自動化、高效化發(fā)展。由于其抗干擾能力強,可靠性高,編程簡單,性價比高等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)控制領(lǐng)域。利用實現(xiàn)對的控制,結(jié)構(gòu)簡化,維護方便,可以節(jié)約調(diào)整時間,增加設(shè)備的柔性,同時運行穩(wěn)定可靠。本系統(tǒng)采用西門子S7-200,文本顯示器和OMRON增量型對原系統(tǒng)進行改造,取得了可喜的成果。
          2 生產(chǎn)流程圖
          本系統(tǒng)是集灌裝、旋蓋、清洗于一體的生產(chǎn)線,適用于有嘴軟包裝袋的自動定量灌裝、旋蓋,可以灌裝液體、醬料等流體產(chǎn)品。本機采用特殊灌裝頭,可分二次灌裝,當灌裝位置沒有包裝袋時,灌裝頭不會流出灌裝液體,保證了包裝袋產(chǎn)品外觀的干凈整潔。具體流程圖如圖1所示。

        圖1 生產(chǎn)流程圖

          3 控制系統(tǒng)
          原系統(tǒng)采用凸輪系觸發(fā)控制信號,利用五個調(diào)整好的凸輪,來實行工作循環(huán)及節(jié)拍,控制各執(zhí)行機構(gòu)的動作。在執(zhí)行灌裝過程的五個步驟,即:電器聯(lián)鎖,泵工作,閥工作,旋蓋和清洗,要求凸輪在達到一定角度時五個凸輪配合工作。此方法雖然也能滿足控制的要求,但是凸輪位置要求較高,調(diào)整麻煩,設(shè)備的裝配、調(diào)整帶來困難,而且,當生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)發(fā)生變化時,調(diào)整起來相當困難。原系統(tǒng)凸輪系結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 凸輪系結(jié)構(gòu)圖

          新設(shè)計采用PLC和實現(xiàn)對各執(zhí)行機構(gòu)的精確控制,使控制系統(tǒng)模塊化,設(shè)備的零部件數(shù)量、結(jié)構(gòu)大為簡化。同時通過與文本顯示器相結(jié)合,還能根據(jù)包裝產(chǎn)品的不同,方便快捷地修改工藝參數(shù),省去了原始控制面板的設(shè)計與生產(chǎn),具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。
          增量式的特點是每產(chǎn)生一個輸出脈沖信號就對應(yīng)一個增量位移角,利用S7-200的高速計數(shù)器指令(HSC)來實現(xiàn)精確讀取旋轉(zhuǎn)編碼器的轉(zhuǎn)角,從而實現(xiàn)對空間凸輪所轉(zhuǎn)過的角度進行檢測。當脈沖數(shù)表明空間凸輪轉(zhuǎn)過所要求的角度時,PLC就發(fā)出指令,要求各執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行相應(yīng)的動作,即實現(xiàn)灌裝、旋蓋和清洗。高速計數(shù)器的最高計數(shù)頻率取決于CPU的型號,CPU224有6個高速計數(shù)器,6個單相計數(shù)器,均為20kHz的時鐘速率。
          1.電機2.旋轉(zhuǎn)編碼器3.減速器4.凸輪分度器5.出袋口6.清洗裝置7.旋蓋裝置8. 文本顯示器9.灌料裝置10.壓注裝置11.料箱 12.加熱水箱

         圖3灌裝機主要結(jié)構(gòu)圖

          4 控制系統(tǒng)時序圖及程序流程圖
          控制系統(tǒng)的時序是非常重要的控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,既要緊湊,又要滿足各個工序要求,只有安排得好,各執(zhí)行機構(gòu)才能合理執(zhí)行各自的動作。原系統(tǒng)采用凸輪系對設(shè)備各執(zhí)行機構(gòu)進行控制,改造后采用PLC、位置傳感器及旋轉(zhuǎn)編碼器等來完成控制。


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