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        邯鋼4#高爐現場總線改造方案

        作者: 時間:2013-02-27 來源:網絡 收藏
        本文概述了改造方案 :PLC系統用A-B控制系統代替TDC3000控制系統,軟件采用A-B的RSlogix 5000和RSview32,現場總線部分采用德國圖爾克公司的BL2O系列輸出摸板、FDNL系列輸入模板和網絡附件。

        4#自1993年投產至今,外部設備嚴重老化,熱風爐原有的PLC控制系統TDC3000也經常出現模板損壞和通訊中斷事故,急需改造。考慮到熱風爐設備較為分散,而現場總線技術正適合于這種分散的、具有通信接口的現場受控設備的系統,所以決定引入現場總線技術對熱風爐進行改造。

        方案

        1 現場總線

        現場總線的概念是隨著微電子技術的發展,數字通信網絡延伸到工業過程現場成為可能后,于1984年左右提出的。現場總線一般定義為:一種用于智能化現場設備和自動化系統的開放式,數字化,雙向串行,多節點的通信總線。其主要特征:

        (1) 數字式通信方式取代設備級的模擬量(如4-20mA,0-5V等信號)和開關量信號;
        (2) 在車間級與設備級通信的數字化網絡;
        (3) 現場總線是工廠自動化過程中現場級通信的一次數字化革命;
        (4) 現場總線使自控系統與設備加入工廠信息網絡,成為企業信息網絡底層。使企業信息溝通的覆蓋范圍一直延伸到生產現場;
        (5) 在集成制造系統中,現場總線是工廠計算機網絡到現場級設備的延伸,是支撐現場級與車間級信息集成的技術基礎。
        (6) 全數字化、全分布、雙向傳輸、自診斷、節省布線及控制室空間、多功能儀表、開放性、智能化與自治性等。
        (7) 現場總線控制系統通常包含現場總線儀表、控制器、現場總線線路、監控、組態計算機,這里的儀表、控制器、計算機都需要通過現場總線網卡、通信協議軟件連接到網上。因此,現場總線網卡、通信協議軟件是現場總線控制系統的基礎和神經中樞。

        2 改造方案

        (1) PLC系統用A-B控制系統代替TDC3000控制系統,軟件采用A-B的RSlogix 5000和RSview32。其優點為:

        備件易于采購(原有的TDC3000產品已不生產);
        統一采用A-B的設備與軟件,有利于系統的穩定;
        系統擴展性強。

        (2) 現場總線部分采用德國圖爾克公司的BL2O系列輸出摸板、FDNL系列輸入摸板和網絡附件。
        (3) 本次涉及熱風爐自身的液壓閥門以及三座公用的液壓閥門,其余相對集中的電動閥門、液壓站、風機控制均進主PLC。總線分為14個地址,即01~13。所有的總線輸出點在01(BL20)站,輸入點在02~13站。
        (4) 取消原有PLC輸入、輸出柜,設備的各個輸入點直接進PLC柜,輸出點隔離繼電器加在過程站控制柜中。

        系統配置

        (1) 主PLC模板型號CPU:1756-L55 Control Logix5555(一塊),ENET:1756-ENBT/A(一塊),DI:1756-IB16(五塊),DO:1756-OB16E(三塊),AI:1756-IF16(一塊),AO:1756-OF16(一塊),DNB: 1756-DNB(一塊),主PLC通過1756-ENET通訊模塊掛在以太網上完成控制功能。
        (2) 現場總線模板型號DI:FDNL-L1600-T、FDNL-L0800-T,DO:BL20-4DO-24V-0.5-P,由主PLC1756-DNB模塊充當Device Net設備與Logix5550控制器之間的接口并實現通訊。
        (3) 2套研華工控機通過3COM網卡掛在以太網上完成監視和操作功能。

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