大型風機的高壓變頻調速系統的選型及其應用
4.1 系統主回路電氣原理圖
系統主回路電氣原理圖如圖1所示。
4.2 高壓變頻調速系統構成
harsvert-a06系列高壓變頻調速系統由移相變壓器、功率單元和控制器組成,有21個功率單元,每7個功率單元串聯構成1相。
4.3 功率單元結構
每個功率單元結構上是完全一致的,可以互換,其電路結構如圖2所示,為基本的交—直—交單相逆變電路,整流側為二極管三相全橋,通過igbt逆變橋進行正弦pwm控制。
4.4 輸入、輸出側結構
輸入側由移相變壓器給每個單元供電,移相變壓器的副邊繞組分為三組,構成42脈沖整流方式,這種多級移相疊加的整流方式可以大大改善網側的電流波形,使其負載下的網側功率因數接近1。
輸出側由每個單元的u、v輸出端子相互串接而成星(y)型接法給電機供電,通過對每個單元的pwm波形進行重組,可得到階梯pwm波形。
4.5 控制器
控制器核心由高速單片機來實現,控制器包括電源板、接口板、主控板、總線板、光纖板和功率模塊,控制器還包括內置的plc,siemenss7-200cn cpu226cn 1臺,模擬量i/o組合模塊em235cn 1塊,模擬量輸出模塊em232cn 3塊。
4.6 軟件控制界面
通過高壓變頻器的主界面可以完成變頻器的功能設定、參數設定、實時波形顯示、運行記錄打印、故障查詢。在主控界面可以對變頻器直接進行啟動、設定運行頻率、加速、減速、停機、急停和復位等操作。在界面上還顯示運行頻率、電機速度、輸入電流、輸出電流、輸入電壓、輸出電壓等參數。
4.7 高壓變頻調速系統控制方式
(1)本機控制
如將高壓變頻器柜上的選擇開關處于本控位置,這時只能由變頻器操作,在操作面板上按啟動按鈕,直接給定頻率。
(2)遠程控制
如將高壓變頻器柜上的選擇開關處于遠控位置,則在上位機上給出啟動信號,并設定給定頻率。
5 技術改造后的技術與經濟效益分析
5.1 技術效能
(1)使用變頻器控制后能做到無沖擊平滑啟動(軟啟動),啟動電流小,避免了啟動沖擊造成的機械損傷和啟動電流大、時間長造成的電器發熱。
(2)風量控制由電機轉速控制,實現不同工況下的風量調節,易實現計算機閉環自動調節控制,避免了電機、排煙機在風量小時仍在額定轉速下工作。使設備在較小的電流、較低的轉速下工作,提高了設備的使用壽命,降低了故障率,同時提高系統效率。
(3)風機是典型的二次方律負載,負載功率(p)與轉速(n)的三次方成正比:p=kp×n3,只要電機的轉速(n)降一點,負載功率(p)就降很多,節電效果十分明顯,排煙機常在40~47hz的頻率下工作,改后比改前節電17%左右。
(4)改造前因故障停機引起的直接經濟損失每臺窯高達2.4萬元/h左右,自從改用變頻器控制以來電氣、機械故障明顯減少。
5.2 技術改造前后綜合對比
技術改造前后綜合對比如表3和表4所示。
5.3 風機高壓變頻調速系統應用情況
改造前,燒成窯的排煙風機平時開度處于50~80%,風機的節流損失很大,變頻改造后,初步統計,節電率達到17%,變頻改造后,風機啟動平穩,運行中震動減小,軸承溫度下降,對減少風機葉輪的積灰,延長清灰周期,提高設備的運行壽命等都起到一定作用。
5.4 經濟效益分析:
2(臺)×(6kv×35a-5kv×20a)×0.86(功率因數)×365(d)×24(h)×0.9(運轉率)×0.38(元/kwmiddot;h)=98.2萬元/年可見,節電效益明顯。
6 結束語
此項目于2007年立項,08年6月在3#窯5#、6#排煙風機改造成功,投入工業性試運行。至今,該廠已共技改或新裝了23臺(套)高壓交流變頻調速裝置,應用在大型風機、泵類負載的高壓電機傳動控制中,運轉情況良好,各項技術性能均達到預期要求,并且都具有較完美的節能降耗效果,應用相當成功。在工業企業,對于許多高壓大功率的設備推廣和應用高壓變頻技術,不僅可以取得相當的節能效果和優化自動化控制水平,是企業節能降耗的一個技術措施,而且也是得到國家產業政策支持的,代表了今后工業行業電氣裝備節能技改的一個方向。
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