電解電容芯子干枯失效的可靠性研究及應用
電解電容對電路的主要作用有:隔直流、去耦、耦合、濾波、儲能、自舉等,對避免保護電路過電壓擊穿有不可或缺的作用,是維護電路穩定工作的基石。電解電容失效會導致整個電控電路功能紊亂,最終導致電路失效。本文從器件結構、核心關鍵參數方面進行分析,整改方案思路可以為同類型電解電容失效分析整改提供借鑒和參考。
本文引用地址:http://www.104case.com/article/202111/429890.htm1 事件背景
空調控制器使用X、Y 廠家同型號的電解電容時,在使用X廠家電解電容時,用戶經常反饋主板通電現象,核實故障原因為電解電容鼓包導致,主要集中在1 個月內失效,屬于早期故障,該問題已經嚴重影響售后質量。焊接失效原因及失效機理分析
1)外觀核實,發現鼓包、底部防爆閥有電解液滲出痕跡、套管表面有受高溫燙傷破損異常現象(如圖1)。
2)失效器件參數檢測分析:標稱容量47 μF±20%/450 V,實際容值測試容量:317.3 nF,損耗3.4,容值小,都不符合標準要求。
3)X 光觀察未發現內部不良,芯子內部鋁箔位置無偏移,鉚接位置正確,內部結構無異常。
圖1 不良品電解電容
4)解剖異常樣品電容核實發現內部電解紙干燥,電解液揮發,且有電解液滲出現象。纏繞芯包的膠帶熱縮,底部外殼防爆閥打開;解剖展開電解紙,發現內部正負鋁箔電解紙無破損,內部無爆點及過電損傷痕跡(表1)。
表1 X廠家失效電解電容解剖
5)陽極箔清洗后,采用TV 特性儀進行鋁箔耐壓檢測,陽極箔耐壓標準:660 V 以上,實測陽極耐壓達679 V,陽極箔性能符合產品質量標準。
綜上,從樣品本身分析,未發現明顯缺陷;從樣品的失效形式上看,屬于發熱過大造成失效。主要表現為PET 套管耐高溫在200 ℃以上,異常樣品套管已出現破洞,說明外部溫度過高,燙破套管;纏繞芯包的膠帶溶點在160 ℃以上,膠帶已熱溶收縮,說明樣品使用過程內部溫度過高,但樣品內部結構無異常,內部無擊穿。一般都是使用過程遇到較大紋波電流引起發熱,超過樣品所能承受的紋波電流,使內部發熱量過大,不足以應對因電網電壓波動等情況帶來的紋波電流(因目前國內各個區域使用電網存在一定的差異性),而此方面因素是無法預測的,在長期經過一定的高壓脈沖后產品特性發生了變化,加劇了電介質的電老化與熱老化,電解液的粘度逐漸增大且等效串聯電阻增大,發熱量增加沖破防爆閥,最終促使芯子干枯形成上述現象。
表2 X、Y廠家電解電容參數測試對比
3 電解電容可靠性分析
該型號電解電容同步使用的Y 廠家未發現異常,同比參考Y 廠家與X 廠家電解電容相關參數的核實對比優化。
3.1 常規參數對比(如表2)
正負極鋁箔長度差異:產品設計陰極箔一定要比陽極箔長,陰極箔長一點對產品性能不會有影響;負極鋁箔面積比(正極鋁箔:負極鋁箔)X 廠家比Y 廠家小,正負極箔比不影響產品參數,減短負箔后可增加占比;膠塞材料成分有差異:X 廠家電解電容膠塞硬度高于Y 廠家,差值在15 ~ 20;
性能參數:電容測試參數對比ESR、漏電流測試參數差異比較大,初步分析電解液存在差異。
3.2 X、Y 廠家鉚接點對比,未發現異常,正負極都是按照要求5 的點鉚接。
3.3 鋁殼入膠深度:X 廠家鋁殼無入膠(如圖2),Y廠家有入膠深度(如圖3)。
圖2 X廠家入膠深度 | 圖3 Y廠家入膠深度 |
3.4 橡膠塞尺寸
對比X 廠家與Y 廠家引腳尺寸(表3),發現Y廠家弧度比X 廠家弧度半徑大2.46 mm;鋁殼束腰密封性能,由于X 光核實弧度一致,對比發現艾華的密封性比新元好。
3.5 導針尺寸:焊接引腳(0.8 mm)長度X 廠家比Y廠家長0.7 mm 左右;Y 廠家與橡膠塞接觸比X 廠家多0.7 mm左右,使其充分接觸增加密封性(如表4、圖4)。
圖4 電解電容導針外觀
4 電解電容優化方案
● 性能核心參數對標Y 廠家優化調整,如漏電流;
● 開發引入與Y 廠家同樣材料膠塞(硬度相同、材質成分相同),開發完成后即可以對標Y 廠家調整縮腰深度、弧度、封口形貌;
● 導針長度對標Y 廠家加長。
5 整改效果驗證
5.1 對電解電容內部電解液進行調整,電解電容測試漏電流數據明顯下降,X 廠家新制品對比X 廠家舊制品提升-88.99%,為Y 廠家的一半(如表5)。
表5 X廠家整改后性能參數測試
5.2 新開發X 廠家電解電容橡膠塞材料已經調整,將混合丁基膠改為丁基膠;相關尺寸測試如下。
1)新制品橡膠塞厚度增加:由3.78 mm 提升到5.11 mm;
2)橡膠塞弧度減小:半徑由之前的2.55 mm 提升到7.1 mm,在束腰時增加密封性能;
3)橡膠塞孔徑減小:由0.87 mm 提升到0.82 mm;
4)開發完成后,使用X 光觀察束腰更加緊密。
5.3 鉚接柱尺寸調整,提高鉚接柱與橡膠塞密封性:新制品鉚接柱直徑由2.00 mm 增加到2.17 mm;新制品鉚接柱長度由3.65 mm 提升到3.77 mm。
5.4 可靠性試驗驗證:對X 廠家電解電容整改后制品進行專項型式試驗,加電耐久、高溫實驗后測試容值變化率即漏電流都符合要求(表6)。
表6 可靠性試驗驗證
6 可靠性整改總結及意義
通過對電解電容單體失效分析,從電解電容失效機理、失效因素、結構可靠性、工藝等核實參數的收集,對比其他相關器件參數,找出差異點,對產品單體結構可靠性對比論證。從器件本身進行整改,改善后進行對比分析,整改后效果明顯。對電解電容失效分析方法提供分析思路,對分析評估類似失效電解電容可靠性有良好借鑒作用。
經過此次整改,電解電容在引入開發時需對電解電容關鍵參數進行對比驗證,進行充分評估,并持續跟蹤收集整理生產過程數據,以提高產品的可靠性。
參考文獻:
[1] 陳錦輝.關于紋波影響電容鼓包的分析研究[J].日用電器,2018(10):86-89.
[2] 周慧德.開關電源中鋁電解電容可靠性的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2010.
[3] 黃兆軍,范凌云.電解電容加速壽命試驗的研究與應用探討[J].日用電器,2013(8):26-28,43.
[4] 項永金,李帥.鋁高壓電解電容陽極箔氯離子腐蝕失效分析與研究[J].電子產品世界,2020(12):37-41.
(本文來源于《電子產品世界》雜志2021年10月期)
評論