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        PLC驅動步進電機心得

        作者: 時間:2016-12-12 來源:網絡 收藏
        1 項目簡介
        薄膜卷繞機需要進行自動化控制改造。
        原設備采用機械式計數,卷繞動力采用離合器傳動,元件卷繞的起動、停止、圈數控制等均由人工操作控制,因此存在產品參數離散性大、產品質量與生產效率因人而異等不足之處。
        工藝要求簡述:由于卷制材料是10幾微米的薄膜,要求卷軸平穩起動,均勻加速,以使用張力平穩;中間在某些位置需要停頓,作一些必要的處理,再繼續卷繞;和起動一樣,停頓或停止時,必須均勻減速,保持張力平穩;要求最后圈數準確。
        2 控制系統構成
        S7-200PLC應該能夠實現項目要求的控制功能。
        S7-200CPU本體已含有高速脈沖輸出功能,普通型號的CPU脈沖輸出頻率達20KHz,而224XP(CN)更是高達100kHz,可以用來驅動步進電機或伺服電機,再由電機直接驅動卷繞主軸旋轉,完成工藝所要求的動作。
        步進電機在成本上具有優勢,但是步進電機的運轉平穩性不如伺服電機,而兩者的定位精度(圈數)的控制,在本工藝里都可以達到要求。我們考慮先試用步進電機的方案。
        步進電機的驅動,實際上是由相應的步進電機驅動器負責的,所以步進電機的相數齒數等等問題由相應的驅動器解決,選擇步進電機要考慮的主要是體積、轉矩、轉速等,不是本文的重點;
        PLC向驅動器送的僅為代表速度與位置的脈沖,這里要考慮的是步進電機在規定的轉速下是否足夠平穩,是否適合作為薄膜卷繞的動力。
        我們作了一個模型機進行試驗,采用細分型的驅動器,在50齒的電機上達到10000步/轉,經17:25齒的同步帶減速傳動(同時電機的振動也可衰減),結果運轉很平穩,粗步確定可以達到工藝要求。于是正式試制一臺,也獲得成功,性能達到工藝要求,目前已經按此方案批量進行改造。
        CPU選擇224XPCN DC/DC/DC,系統構成如下:
        224XP*1、步進電機*2、細分型驅動器*2、TD200*1、LED顯示屏*1、編碼器*1。
        2.1 PTO0(Q0.0)輸出一路高速脈沖,負責驅動卷繞主軸的旋轉;
        2.2 PTO1(Q0.1)輸出一路高速脈沖,負責驅動主軸的水平直線移動;
        2.3 一個正交增量型編碼器裝在主軸上,作為卷繞圈數的反饋;
        2.4 TD200作為人機界面,用于設定參數
        2.5 一個LED顯示屏用于顯示實時的卷繞圈數。在實際生產中,工人需要時時參考卷繞的進度,LED顯示比LCD醒目,所以這里放置了一個自制的LED顯示屏。LED屏和PLC的連接方式,可參考本人在2003年的專家論文集中的文章。
        3 控制系統完成的功能
        3.1 控制系統首先要實現的功能,是卷繞的平穩起動、加速、減速、平穩停止。在新版的S7-200中,支持高速輸出口PTO0/PTO1的線性加/減速,通過MicroWin的向導程序,非常容易實現。實際上,以目前的情況,線性加減速只能使用向導生成的程序,Siemens沒有公開獨立可使用的指令。
        3.2 使用位置控制向導生成以下四個子程序(僅限CPU內的PTO,不包括專用模塊的情況),以PTO0為例:
        3.2.1 PTO0_CTRL:每周期調用一次,可以控制PTO0的行為;
        3.2.2 PTO0_MAN:可以控制PTO0以某一頻率輸出脈沖,并且可以通過程序隨時中止(減速或立即中止);
        3.2.3 PTO0_RUN:運行(在向導中生的)包絡,以預定的速度輸出確定個數的脈沖,也可以通過程序隨時時中止(減速或立即中止)。
        3.2.4 PTO0_LDPOS:裝載位置用,本例使用相對位置,所以不必裝載。
        本例的工藝要求,輸出脈沖數可變(圈數可設定),又要在工藝允許的情況下盡可能地按指定的速度運行,也要隨時能夠減速停止,包括人工手動的停車要求。直接使用PTO0_MAN和PTO0_RUN都無法直接滿足要求,以下來研究配合輔助手段如何實現。
        3.3 精確的位置(圈數)控制
        3.3.1 PTO0_RUN + 中斷
        卷繞定位與圈數控制,達到0.1圈以內的精度即可,以10000步/轉的細分驅動器,0.1圈相當于1000脈沖。
        假使PTO正以最高100kHz速度輸出脈沖,以1ms的時間響應中斷,脈沖的誤差約為100個,所以從理論上說,中斷方式把脈沖誤差控制在1000個以下完全可以。
        如何實現?我們來看下面一個PTO0_MAN指令執行的示意圖:
        有恒速階段
        無恒速階段
        當PTO0_MAN指令RUN=1允許脈沖輸出時,脈沖序列從最低速(起始速度,本例設為100p/s,很小,可以認為0)線性加速,加到指定速度speed后保持勻速,當收到減速停止RUN=0命令時,線性減速,至最低速后停止。
        所以,我們只要在脈沖輸出前計算出停止指令執行的位置,并在此位置設置中斷以便執行減速停止指令,就可保證輸出的序列脈沖個數在要求的誤差范圍內。
        計算過程:
        本例加速和減速的斜率是相同的,比較簡單,如果兩個斜率不同,計算稍麻煩一點,原理差不多。
        3.3.1.1 用向導生成一個最高速單速包絡,從生成的PTO0_DATA中找出加速和減速脈沖數(可以參考3.3.2節的描述),如果加減速斜率相同,這兩個數應該是一樣的,由于計算精度的關系,差幾個脈沖也屬正常。這個數據在程序中可以作為常數使用。
        3.3.1.2 如果目標脈沖數大于加速和減速脈沖數之和,表示脈沖輸出可以加速到最高速,有恒速階段,那么中斷位置=目標脈沖數-減速脈沖數;
        3.3.1.3 如果目標脈沖數不大于加速和減速脈沖數之和,無恒速階段,包絡變成一個等腰三角形(兩邊斜率相同的情況),那么中斷位置=目標脈沖數/2。
        3.3.1.4 更進一步,水平恒速的速度可變,就象本案的情況,卷繞速度是可設定的,而且這個速度受機械/電機最高限速、薄膜最高線速的限制,取三者中的最小值,然后才能確定加速到該速度所需的脈沖數,通過簡單的數學計算即可獲得。
        3.3.2 PTO0_RUN + 修改包絡參數
        段0:加速段,加速脈沖數在VD1033
        段1:恒速段,恒速脈沖數在VD1043
        段2:減速段,減速脈沖數在VD1063
        段3:最終減速脈沖數,VD1063。依我的經驗看,這個最終減速脈沖數始終為1。
        在向導中,只能生成有限的包絡,如果目標脈沖數任意的,我們只好修改包絡里面的數據了。加速段和減速段的脈沖數不方便改,因為線性加減速的指令并不清楚,所以只好修改恒速段的脈沖數。實踐證明,修改恒速段的脈沖數,可以非常容易且準確地控制輸出脈沖數。唯一的限制是,總的脈沖數,必須大于加減速段+最終減速段脈沖數之和,也即恒速段的脈沖不能小于1。
        使用步驟:
        3.3.2.1 在啟動PTO0_RUN之前,計算出恒速段的脈沖數=目標脈數數-加減速脈沖數之和-1,填入包絡表中的恒速位置;
        3.3.2.2 啟動PTO0_RUN。
        3.4 在本項目的設備改造中,主軸卷繞的圈數、中間起停點的變化范圍大,使用“PTO0_RUN + 中斷”,安排在Q0.0輸出;
        中斷是由高速計數器觸發的,所以在Q0.0的向導中使能HC0為作脈沖輸出內部反饋,在啟動PTO0前使能12#中斷“HSC0 CV="PV"”,中斷程序樣例如下:
        LD SM0.0
        R M20.4, 1
        CALL PTO0_MAN, M20.4, PTO0_V, VB290, VD292
        DTCH 12
        主軸的水平直線運動,行程比較固定,調節范圍小,使用“PTO1_RUN + 修改包絡參數”,安排在Q0.1。
        4 體會
        S7-200是一款是非常優秀的微型控制器,許多功能進行深入研究之后可以做到靈活應用,拓寬其在小型控制領域的應用范圍,同時保持較低的應用成本。


        關鍵詞: PLC步進電

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