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        高壓功率VDMOSFET的設計與研制

        作者: 時間:2010-11-12 來源:網絡 收藏

        4 仿真優化結果
        本設計采用“5個場限環+鋁場板+多晶場板”的終端結構,通過工藝仿真軟件TSUPREM-4和器件仿真軟件MEDICI進行聯合仿真,不斷調整工藝參數,優化元胞和結終端結構,最終使各項參數的仿真指標滿足設計要求(詳見表1)。

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        5 器件研制結果分析
        本產品研制按照功率正向設計的思路,選取100>晶向的襯底硅片,采用硅柵自對準工藝流程,首次流片遵照計算機仿真優化的工藝條件,進行工藝摸底;針對測試結果,逐步進行局部工藝調整,最終使得產品指標滿足設計要求。
        (1)第一次流片
        產品測試結果表明:產品的擊穿電壓均值為438.82 V,并且普遍低于設計要求的500 V。
        經分析,其可能存在的原因是:由于襯底反擴散較大,從而導致外延層電阻率偏低,使得擊穿電壓降低。因此,在第二次流片時,將外延電阻率提高5 Ω·cm,其它工藝條件保持不變。
        (2)第二次流片
        測得的擊穿電壓平均值551.68 V,大于500 V,滿足設計要求。然而,隨著外延層電阻率的提高,部分導通電阻已大于設計要求的850 mΩ。
        改進方案:對于高壓功率器件,JFET電阻在導通電阻的組成部分中,占有相對較大的比重。因此,在擊穿電壓余量充分的條件下,可考慮通過適當減小P-body推結時間的方法,從而增加兩相鄰P-body的間距,降低JFET電阻。因此,在第三次投片時,將P-body的推結時間調減20分鐘,其它工藝條件相對于第二次流片保持不變。
        (3)第三次流片
        測試結果表明:在減小P-body推結時間后,導通電阻小于850 mΩ,滿足設計要求;雖然產品的擊穿電壓(均值536 V)有所下降,但仍滿足大于500 V的設計要求;其余靜態參數、動態參數指標也均滿足設計要求。
        因此認為,本文高壓功率的器件設計與研制工作是成功的。

        6 結束語
        本文在計算機仿真優化的基礎上,通過對產品測試結果的分析及工藝條件的調整,最終實現了成功研制。相對于傳統的流水線小批量投片、反復試制的方法大大節約了研制成本,收到了事半功倍的效果。
        隨著半導體生產制造工藝的不斷改進,器件模擬和工藝模擬的精度與實際工藝流程的吻合性將越來越好,使產品的模擬結果更具有實用性、可靠性。


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        關鍵詞: VDMOSFET

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