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        低頻礦熱爐生產優勢研究

        作者: 時間:2009-08-27 來源:網絡 收藏

        (2)因頻率很低(一般應用在0.05~1 Hz),相當于直流,所以電弧穩定,發熱效率高。
        (3)電極中的電流密度均勻,不存在趨膚效應,使電極端部呈現“平頂”,消除了“毛筆尖狀”帶來的種種弊端。因此,電極燒損平均,電弧穩定,電極的損耗大大降低。
        (4)由于采用了供電,大大降低了短網的電抗,因此短網的長度和分布幾乎不產生什么影響。所以簡化了短網安裝的難度。
        (5)電流感應的磁場力使熔池鐵水受到強烈的攪拌,電極電流之間會產生電動力,每當電流切掾時,電動力由吸引變排斥(或由排斥變吸引),在爐內產生電磁攪拌,從而使熱力均勻,鐵水升溫快,加速了還原反應,縮短了熔煉的時間,提高了產品質量和產量。
        (6)由于本身就是一個無觸電開關,當需要停爐時,不必斷開高壓開關,只要打“封鎖”,低頻就會停止送電,按下“復位”,就可重新投入。大大提高了高壓負荷開關的壽命。
        (7)采用電極自動提升技術,避免了人工升降電極勞動強度大的缺點,自動保持入爐功率為最大。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/181256.htm

        4 低頻礦熱爐運行經濟效益分析
        通過對現有低頻電源礦熱爐幾年來運行情況的觀察統計得出,將工頻改為低頻后,礦熱爐可提高產量10%以上,節電5%以上。現以某公司63 000 KVA高碳錳鐵電爐為例,計算經濟效益:
        改造前:平均日產量:35 t,電耗:3 500度/t,電費0.35元/度,每噸利潤為850元;
        改造后:
        產量提高10%,日增產為:3.5 t;
        年產量(按330天計算)為12 705 t;
        年節約電費為:77.8萬元;
        年增產純效益為:77.8萬元;
        改造后比改造前純增利潤為:176萬元。


        5 結 語
        鐵合金工業是能耗最大的行業之一,高昂的電力價格和嚴格的環境保護法幾乎使鐵合金行業難以生存,幾乎所有國家的鐵合金企業都在尋求電爐的經濟負荷下運行的途徑。以低頻電源技術改造工頻礦熱爐,是一個投資少,見效快的項目。它對資源的綜合利用、環境保護、節能降耗都有著重要意義。


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