抽油機井變頻柜在油田現場的應用
這4口井是2005年新投的油井,經過初期短暫的高產后,日產液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經接近最小,無法調小沖次。
2、試驗井效果
(1)、沖次任意調節
不用更換皮帶輪,不需停產調節速度,提高了生產效率。解決了因調速造成的停產和沖次無法調小問題。
(2)、分段轉速控制
通過變頻對抽油機轉速的調節,根據抽油機的特殊工況,把轉速控制細劃為上沖程轉速控制和下沖程轉速控制,減少漏失,提高泵充滿程度,提高泵效。
(3)、提高油井的產量和泵效
根據油井的實際供液能力,動態調整抽取速度,使油井的供排協調,減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產液提高0.5,日產油提高0.2。
(4)、提高功率因數
使用變頻器后,電動機功率因數提高到接近1,從而減輕了電網和變壓器的負擔,降低了線損,節省了無功損耗的電費。
(5)、對電網和設備無沖擊
當電機在工頻狀態下啟動時,啟動電流相當于5~7倍額定電流,對抽油設備和供電電網造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動瞬間產生很大的電流和震動,使用變頻后電機柔性啟動,使啟動電流降至3-4倍,減少了對電網和抽油設備的沖擊。
(6)、改善了抽油桿受力狀況
光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優化上下沖程速度實現上慢下快,改善抽油桿循環特性。
(7)、提高系統效率
變頻器應用油井使供排協調,泵充滿程度提高,改善桿管應力,提高了井下效率;減少地面無功損耗,提高了地面效率,整體上系統效率明顯提高。
(8)、減少電機能耗
油井調小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。
(9)、負功能夠回饋電網
對生產中的負功,使用回饋式制動單元,能把再生電能回饋電網。內部已經安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過濾,不會污染電網和干擾其他設備。
(10)、減少熱洗清蠟的負影響
油井熱洗時,調頻提高沖次,增加理論排量,強排生產,可以明顯縮短含水恢復期,減少影響產油量。
六、經濟效益分析
⑴產出費用
①節省電量費用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影響產油量費用:
洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元
③增產量:
1445元/噸×0.2噸×360天=104040元
合計:14.7802萬元
⑵投入費用
①設備投入費用:整套設備投資32000元
這套裝置投入產出比是1:4.618,而且這套裝置壽命較長,可以長久使用,經濟效益非常可觀。
七、結論
從變頻器應用現場數據分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統功率因數低、電機啟動轉矩大、負載率低、能耗大的問題。電機起動性能良好、功率因數提高到0. 98 、節電率達40 %以上。
◎變頻后無極調速,調速范圍廣,調速過程平滑;
◎調頻后功率因數接近1;
◎柔性起動,可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動及噪音大大減小。
◎降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿系數。
◎抽油機運轉性能得到改善,動載荷明顯減少,載荷線光滑平直。
◎減少桿管磨損次數,改善桿管受力狀態,延長桿管壽命;
◎降低電機輸入功率和油井噸液耗電。
評論